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陜西節能電弧爐加工廠-如何提高直流電弧爐的使用年限?
陜西節能電弧爐加工廠-如何提高直流電弧爐的使用年限?冶煉電爐的壽命除了與耐火材料本身的設計和材質密切相關外,還與確筑質量和加強維護有關。爐體的維護除包括烘爐、補爐、爐體的正常維護外,還涉及生產的連續性、設備條件、耐火材質、原材料的選擇、冶煉工藝的制定及科學的管理與操作水平等。以下是提高爐齡的具體方法:
1、操作方面
1.1出鋼溫度控制
將電爐的出鋼溫度由原來的大于1630℃調整到1620℃±10℃,嚴禁高溫出鋼,特別是超過1650℃的爐次。目前電爐的平均出鋼溫度由年初的1636℃降至1630℃,并且高溫鋼(出鋼溫度≥1650℃)的比例也控制在10%以內。
陜西節能電弧爐加工廠-如何提高直流電弧爐的使用年限?
1.2出鋼[C]的控制
要求出鋼[C]必須≥0.06%,并且嚴格控制過氧化爐次。一旦發生過氧化爐次,必須在爐內及時采取補救措施(爐內脫氧)。針對低碳鋼種(成品[C]≤0.06%)開發了爐后脫碳新工藝。目前電爐的平均出鋼[C]由年初的0.05%升至0.071%,并且出鋼[C]的爐次比例也達到60%以上。
1.3造渣控制
通過對渣系成分的跟蹤分析,將石灰和調渣劑等輔料的投入方式和時機進行調整,找出兩者之間的關系。同時有效結合全過程泡沬渣,確保爐墻保護層的形成和保持。調渣劑的加入量由年初的4Kg/t.s增加到5.8Kg/t.s。
1.4底電極溫度監控
對底電極的冷卻水溫度和流量實行冶煉全過程監控,一是保證04系統的背壓必須<4.2Kg,超過該值必須通知水處理沖洗。二是保證底電極冷卻水流量≥90NM3/h,低于該值必須沖洗過濾器。另外,一旦底電極溫度報警,必須查清原因,否則對爐體進行出盡檢查爐底。三是對底電極溫度(18個點)進行打點跟蹤分析。四是對04系統冷卻水的溫度進行監控,超過38℃必須通知水處理進行空冷。
2、維護方面
2.1完善維護模式
維護模式的標準化操作步驟:①每爐對爐體耐材的熔損進行目測確認,確保爐體安全運行。②制訂爐墻和爐底的維護標準,規范維護的標準化作業,特別是噴補料的使用標準,必須按標準上的規定量使用(特殊情況必須注明原因)。③增加冷補次數,控制底電極擴孔。④對后期爐體出盡后采用吹掃底電極部位殘鋼渣,減少底電極部位渣子量,確保補爐質量。⑤釆取對底電極擴孔內鋼水進行吹掃后再進行熱修補的維護新工藝,有效地控制了底電極擴孔,確保底電極孔徑的修補效果。⑥每次冷補爐底后在爐底中間按放1t碳粉,強化爐底料的燒結效果和確保導通。
2.2制定爐墻和爐底的維護標準具體維護標準見表1和表2。
表1電爐爐壁工作層磚(700爐)維護模式及標準
表2電爐雙爐座爐底維護模式及標準
3、對爐襯磚的技術創新
為了更好的滿足生產的需要,在確保電爐安全運行的前提下,達到進一步提高爐齡的目的,對爐襯磚進行了磚型的改進。改進后的磚型更有利于操作人員對爐襯厚度進行判斷,并能真正實現零殘厚。鎂碳磚厚度由原來的550mm改為現在的480mm,永久層鎂磚由原來的76mm增加到現在的146mm。
4、爐體的正常維護
4.1爐壁的維護
爐壁各部位溫度分布不均勻,補爐作業的重點為熱點區。水冷爐壁的出現已經取得了極其滿意的結果,但在冶煉過程中應經常檢查水溫、流量、嚴防停水和漏水。爐頂水冷系統也要保持正常,并防止循環水滴漏而熱侵蝕爐壁。此外,裝入量更要保持相對的穩定,嚴防超裝過多侵蝕爐壁;裝料應有專人指揮,避免料筐碰撞、剮傷爐壁。
為了減緩弧光及熔渣對爐壁壽命的影響,造渣要及時,渣量與流動性要合適,盡量避免弧光裸露、渣層過厚或堿度低、渣子稀而侵蝕爐壁。
渣線處的固體料不要輕易用氧管吹掃,熔化期的早期造渣尤為重要,它能防止渣中呈游離狀態存在的SiO2、P205、Fe2O3等與耐火材料中的MgO、CaO發生作用,進而保護渣線。此外,冶煉各期的溫度要控制好,切忌急劇降溫及后升溫等。
4.2爐底爐坡的維護
在一個爐齡期中,爐底爐坡難以保持原有的正常形狀和尺寸,一旦出現嚴重減薄、坑洼或翻料等應及時處理。
每次爐底冷補后裝料前,爐底爐坡處應墊入足夠量的鋼板,用以防止大塊重料砸傷。裝料時料筐不能過高。爐料中如需配入焦炭或電極塊等配碳劑時應加在石灰上面,避免弧光將爐底爐坡直接灼傷。在冶煉過程中,嚴禁電極脫落。另外,裝入量要保持相對的穩定,避免鋼水量嚴重不足而侵蝕爐坡。
冶煉工藝制度的制定科學合理,溫度合適,操作準確,避免重氧化;吹氧管不許觸及爐底爐坡;保持設備運轉正常,盡量縮短冶煉時間等,均是強化爐底爐坡正常維護的重要措施。
4.3出鋼口的維護
出鋼口耐火材料是電爐的薄弱環節。一般情況下,出鋼口壽命只有100~150爐,不能與中修爐齡同步,因此很多電路采用熱臺更換出鋼口的方法來解決這一問題。但是有不少電爐出鋼口部位結鋼渣嚴重,出鋼
口區域爐坡堆積高,熱態更換出鋼口相當困難,有時就因出鋼口磚的制約,提前結束了爐齡。為此,成功開發了出鋼口熱態修補技術,使之與電爐中修同步。目前出鋼口磚一般從70~100爐開始熱態修補,整個過程只需0.5小時左右。熱態修補一次可以延長出鋼口壽命30~50爐。
出鋼口填料使用效率基本良好。在目前生產還不正常、電爐平均冶煉周期為1.5~2h的情況下,填料自動打開率為90%左右。填料打不開的原因除了填料本身質量外,更重要的是出鋼口區域是冷區,出鋼口易結鋼渣,出鋼口區域爐坡堆積過高,冶煉周期長,設備故障比較頻繁。
5、管理方面
5.1砌筑質量的控制
在砌筑質量方面,嚴格執行標準化操作流程,確保砌筑質量得以保證。①砌筑前召開技術交底會,重申關鍵部位的砌筑要領。②砌筑過程由日班專職維護人員和四班作業長全程監控。③嚴格按標準化作業。④爐修后及時召開小結會。
5.2維護周期的控制和調整
維護周期嚴格按制訂的模式執行,并及時跟蹤和調整。爐齡后期出盡計劃及時跟蹤和調整。
5.3推進制度的落實
及時傳達爐齡攻關會的要點,要求全體職工人人皆知,并嚴格按會議精神、制度執行。
5.4爐底異常判定和管理
制訂爐底異常判定基準,加強對爐底異常判定的管理機制。通過以上措施,電爐大修爐齡2000爐比1500爐成本下降1.73元/噸,年直接經濟效益173萬元。電爐大修爐齡2000爐,年消耗底電極鋼棒10.4根,電爐大修爐齡1500爐,年消耗底電極鋼棒13.8根,年節約底電極鋼棒3.4根,每根底電極鋼棒價值26萬元,年節約底電極鋼棒88萬元。年直接節約成本=173+88=261萬元。
電爐大修爐齡2000爐,年爐修時間約37.9天,電爐大修爐齡1500爐,年爐修時間約50.6天,年節約爐修時間12.7天。爐修期間單爐操作比雙爐操作每天少3爐鋼,年累計少38.1爐,計5525噸。按每噸坯產生經濟效益1000元估算,年經濟效益約553萬元。(此項為間接效益),合計經濟效益達814萬元。
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